计为自动化生产的磁变送器的组成部件中,有一个长度约50mm管状结构的三通接头,在管的一端有攻牙,中间开有用于焊接转接头的孔(如图一)。这种开在正中间的孔,在焊接转接头后通常会因焊接温度较高,导致一端的内螺纹发生热变形。这就造成与内螺纹配合的螺丝杆无法顺畅拧进去,使得安装困难,生产效率不高。针对磁变送器焊接三通接头中的热变形问题,计为研发工程师经过反复试验,最后彻底解决了这一问题。
图一、改进前结构图
为了解决热变形问题,最初的设计思路是加长三通接头,但这无疑破坏了整体结构的美观,该设计方案最终被否。在尝试了各种方案后,计为工程师决定在不改变原结构的前提下进行结构改进。考虑到孔开在中间会导致内螺纹发生热变形,计为工程师将开孔的位置放在了无需攻牙的一端(如图二),这样就使得焊接转接头的孔举例攻牙的一端较远,从而使焊接时过高的温度对内螺纹的影响降到最低。经过改进,在后续的焊接过程中,内螺纹热变形问题得到了根本解决,也使得生产效率大为提升。
图二、改进后结构图
同样的产品,不同的解决方案和工艺流程,会有不同的质量。计为自动化正是凭借这种精益求精、不断完善的匠人精神,不放过研发和生产中的每一个细节,用心设计和生产每一件产品。
审核编辑:汤梓红
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